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    OEE改善报告(某台湾500强企业)课件.ppt

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    OEE改善报告(某台湾500强企业)课件.ppt

    1,TPV-WH OEE报告,报告人:TPV-WH SMT 日 期:Mar.-24-2008,2,TPV-WH OEE项目,一、OEE相关数据的定义及说明,二、OEE现状把握,三、OEE目标的定义,四、改善项目,3,一、OEE相关数据的定义及说明,Overall Equipment Effectiveness(整体设备效率),OEE=可用率 X 表现性 X 质量指数,运转时间 计划工作时间,可用率=,生产总数量 理想速度*运转时间,表现性=,良品 总产量,质量指数=,说明,说明,说明,去除所有异常时间为运转时间;去除无生产时间为计划工作时间;,单位为点数,最高Cycle Time程序的每小时产出为理想速度;,以片为单位计算;,*目前世界制造业的OEE平均指标为70渴望值为85%,1,4,表现性计算目标定义,一、OEE相关数据的定义及说明,2,取每小时产出最高之程序Cycle Time为表现性计算目标,5,TPV-WH OEE项目,一、OEE相关数据的定义及说明,二、OEE现状把握,三、OEE目标的定义,四、改善项目,6,二、OEE现状把握,12%,现状(08年1/1-3/23),数据来源:WH-SMT生产组统计2008年1月1日至3月23日之报表,OEE,可用率,表现性,质量指数,1,7,WH-SMT 2008年1月1日至3月23日每周OEE数据,OEE平均73%,T2线设备光栅尺故障影响整体OEE,1、生产I-M的打叉板,表现性低2、试跑源新机种3、T2线偏移故障,说明:机种切换、新机种试跑、小工单都在锐迅达外包生产,自已每天平均换线 10次左右(总4条线),此部分大约占10%。,异常时间少(换线、故障),可用率高,二、OEE现状把握,2,8,TPV-WH OEE项目,一、OEE相关数据的定义及说明,二、OEE现状把握,三、OEE目标的定义,四、改善项目,9,三、OEE目标的定义,5%,数据来源:WH-SMT生产组统计2008年1月1日至3月23日之报表,OEE,可用率,表现性,质量指数,10,TPV-WH OEE项目,一、OEE相关数据的定义及说明,二、OEE现状把握,三、OEE目标的定义,四、改善项目,11,四、改善项目,1,更改拼板方式,提升效率;如下打红为已试跑OK板号,12,四、改善项目,2,优化换线流程,减少动作,减少换线时间,提升效率;现换线时间平均15分钟左右。,13,四、改善项目,3,现场改善:,说明:由于T5(松下)线贴片时间较其他线体短,在清洗网板和印刷站更换擦网纸时停机时间较长。对策:导入收板作业,印刷一片板的时间为20S,PCB板贴装的时间最少的为28S,成效如上表。,14,四、改善项目,4,烧录IC用TRAY盘装代替管装减少机器吸着不良,目前用振动Feeder,在试用的TRAY盘,优点:业界采用的管装料的供料方式,上料简单;缺点:1、送料不可靠较容易引起机器吸着不良,造成抛料,元件丢失以及烧录IC翘脚等不良;2、每管约98颗料上料频繁,操作员工作量较大。,优点:1、IC装在TRAY内定位可靠,不容易引起机器 吸着不良,就可以大大减少抛料,减少不 良的发生;2、一盘可装450颗料可大大减少上料频率,降低操作员的工作量。,目前此站位每天报警平均次,停机时间约5分钟左右。,现场改善:,15,四、改善项目,5,I-MODULE机种导入治具进行改善(0.8MM厚薄板),现场改善:,16,17,/10/29,

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